安徽淵清管道科技有限公司
聯(lián)系人:方經(jīng)理
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行業(yè)動(dòng)態(tài)
一、火電廠空預(yù)器的重要性及堵塞問題概述
火電廠空預(yù)器作為鍋爐的重要組成部分,有著至關(guān)重要的作用。它能降低熱量損失,利用鍋爐尾部煙道的煙氣熱量加熱進(jìn)入鍋爐的空氣,充分利用煙道煙氣的熱量,進(jìn)而降低熱量損失。同時(shí),提高鍋爐效率,通過利用煙氣熱量加熱進(jìn)入鍋爐內(nèi)的空氣,提高了鍋爐內(nèi)的進(jìn)風(fēng)溫度,進(jìn)而提高了鍋爐效率。此外,還能提高燃燒效率,充分利用煙氣熱量,將燃燒所需的空氣進(jìn)行加熱,提高了鍋爐內(nèi)的燃燒效率。
然而,空預(yù)器堵塞問題卻給機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性帶來了嚴(yán)重影響。從安全性方面來看,空預(yù)器發(fā)生堵塞后,會(huì)引起爐膛負(fù)壓波動(dòng)增大,也會(huì)導(dǎo)致空預(yù)器的煙氣側(cè)、一次風(fēng)、二次風(fēng)側(cè)的進(jìn)出口壓差增加。堵塞嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成空預(yù)器漏風(fēng)系數(shù)增大,兩邊的排煙溫度溫差增大,鍋爐排煙損失增加。在這種情況下運(yùn)行時(shí),引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)電流變大,耗電量增加,甚至有可能造成風(fēng)機(jī)失速進(jìn)而風(fēng)機(jī)跳閘引起鍋爐 RB 動(dòng)作,對(duì)火電機(jī)組安全穩(wěn)定的運(yùn)行造成威脅。
從經(jīng)濟(jì)性方面來說,以 130 噸鍋爐配套的 30000KW 發(fā)電機(jī)組為例,因空預(yù)器堵塞問題造成鍋爐停爐,停爐一次如果為 7 天檢修清理期,損失則是 252 萬。而且,空預(yù)器堵塞對(duì)鍋爐機(jī)組的運(yùn)行影響也比較直觀,當(dāng)空預(yù)器運(yùn)行到一定時(shí)間因堵塞問題,負(fù)荷功率下降,造成經(jīng)濟(jì)損失。此外,某電廠 660MW 燃煤發(fā)電機(jī)組在正常運(yùn)行 1 年后,由于空預(yù)器堵塞,空預(yù)器壓差由設(shè)定值 1.2kPa 上升至 3.5kPa 左右,排煙溫度上升了 20℃,空預(yù)器出口風(fēng)溫降低 10℃,送風(fēng)機(jī)電流增加了 40A,引風(fēng)機(jī)電流增加了 120A,— 次風(fēng)機(jī)電流增加了 20A,這些數(shù)據(jù)都在表明空預(yù)器堵塞對(duì)機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性造成嚴(yán)重影響。
二、空預(yù)器堵塞的原因剖析
(一)入爐煤硫份偏高
實(shí)際燃用煤種含硫量變化大且偏離設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致煙氣中 SO?含量增大,露點(diǎn)溫度升高,硫酸蒸汽在低溫波形板上凝結(jié)并結(jié)合灰分,堵塞預(yù)熱器孔道。
(二)氨逃逸高
NH?與 NO?反應(yīng)不充分、過噴氨等使煙氣中 NH?增加,與 H?SO?蒸汽反應(yīng)生成 NH?HSO?,其黏性大導(dǎo)致灰分聚集,蓄熱片通道變小。
(三)空預(yù)器吹灰效果不理想
多種因素影響吹灰效果,吹灰能力下降無法徹底作業(yè),傳熱元件灰塵聚集形成積灰。
(四)空預(yù)器吹灰器設(shè)計(jì)不合理
熱端有吹灰器而冷端無,冷端易積灰形成吹灰死角。
(五)煤粉細(xì)度不合格
煤粉燃燒不完全,粗灰比例大在尾部煙道聚集,導(dǎo)致空預(yù)器堵塞。
(六)機(jī)組啟停影響
機(jī)組啟停過程對(duì)空預(yù)器堵塞也有著重要影響。在機(jī)組啟停過程中,排煙溫度通常較低,這使得 NH?HSO?容易結(jié)露。當(dāng) NH?HSO?結(jié)露后,會(huì)吸附飛灰,從而堵塞空預(yù)器。例如,在某火電廠機(jī)組啟動(dòng)初期,由于輔助蒸汽溫度低且濕度大,容易使水蒸氣在熱端凝結(jié),并粘結(jié)飛灰。隨著時(shí)間的推移,這些粘結(jié)的飛灰會(huì)不斷積累,增加空預(yù)器堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。
(七)煤質(zhì)影響
實(shí)際燃用的煤種變化較大,不僅含硫量高,而且水分也高。這種情況會(huì)提高 NH?HSO?的酸露點(diǎn)溫度。當(dāng)酸露點(diǎn)溫度升高時(shí),空預(yù)器更容易發(fā)生積灰堵塞現(xiàn)象,同時(shí)也增加了低溫腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。以某電廠為例,實(shí)際燃用煤種含硫量在 0.36%~2% 之間變化不等,含硫量高導(dǎo)致煙氣中 SO?量增大,且粘附性較強(qiáng),易促使冷端結(jié)露腐蝕。同時(shí),水分高也使得煙氣中的灰塵更容易粘結(jié),進(jìn)一步加重了空預(yù)器的堵塞情況。
(八)排煙溫度偏低
NH?HSO?在特定溫度下為液態(tài),當(dāng)排煙溫度偏低時(shí),NH?HSO?更容易與飛灰混合在一起,在空預(yù)器中積累堵塞。一般來說,火電機(jī)組鍋爐排煙溫度設(shè)計(jì)值在 120℃左右,但實(shí)際運(yùn)行區(qū)間在 100~160℃之間。這個(gè)溫度區(qū)間部分處于 NH?HSO?的液態(tài)區(qū)間,因此空預(yù)器的排煙溫度控制非常重要。如果排煙溫度偏低,NH?HSO?就會(huì)在空預(yù)器中凝結(jié),與飛灰結(jié)合形成堵塞物。
(九)吹灰動(dòng)力不足
吹灰的作用是及時(shí)清除空預(yù)器受熱面上的積灰和硫酸氫氨板結(jié)物,但如果吹灰壓力低、時(shí)間短,就會(huì)造成空預(yù)器積灰不易吹盡。另外,如果吹灰蒸汽溫度低,又會(huì)造成蒸汽帶水,減弱吹灰效果。例如,實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果表明,當(dāng)吹灰壓力不足時(shí),空預(yù)器積灰清理效果僅能達(dá)到正常情況的 60% 左右。如果受熱面積灰不能及時(shí)清除,時(shí)間長(zhǎng)了就會(huì)造成板結(jié),空預(yù)器差壓迅速增大。
(十)噴氨控制不佳
噴氨量調(diào)節(jié)邏輯存在問題會(huì)導(dǎo)致煙氣分布不均,氨逃逸超標(biāo),從而造成空預(yù)器腐蝕堵灰。在標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)回路中,煙氣流量值通過鍋爐負(fù)荷(或鍋爐總風(fēng)量)換算,非實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),且反應(yīng)器內(nèi)的煙氣量不均勻,這導(dǎo)致理論計(jì)算在一定程度上失準(zhǔn)。加上 SCR 反應(yīng)器入口、出口 NO?濃度均為 CEMS 表計(jì)實(shí)測(cè),數(shù)據(jù)采集存在一定的滯后性,且 CMES 表計(jì)測(cè)量存在一定程度的誤差,煙氣分布不均也會(huì)導(dǎo)致 CMES 儀表的取樣測(cè)點(diǎn)不具備代表性。由于以上原因,導(dǎo)致噴氨量自動(dòng)調(diào)節(jié)準(zhǔn)確性降低。例如,某電廠在運(yùn)行過程中,由于噴氨控制不佳,個(gè)別測(cè)孔氨逃逸超標(biāo),造成空預(yù)器腐蝕、堵灰,使空預(yù)器差壓上升。
三、應(yīng)對(duì)空預(yù)器堵塞的措施探討
(一)強(qiáng)化燃煤摻配
通過與供貨方簽定控制來煤硫分的購(gòu)煤合同,嚴(yán)格控制入爐煤硫分。例如,某火電廠自 2018 年以來,對(duì)來煤結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,將進(jìn)廠煤質(zhì)含硫量控制在 0.3~1.3% 之間,較之往年有大幅下降,有效減少了煙氣中 SO?和 SO?的生成量,從而降低了 NH?HSO?生成的幾率。
(二)降低氨逃逸量
1. 對(duì)脫硝系統(tǒng)出口的氨逃逸率表進(jìn)行校驗(yàn),確保顯示值的準(zhǔn)確性。同時(shí),將氨逃逸率嚴(yán)格控制在 1.5PPM 以內(nèi)(設(shè)計(jì)值為 3PPM),合理控制噴氨量,減少氨逃逸量。
1. 根據(jù)空預(yù)器實(shí)際工作狀態(tài),對(duì)噴氨系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)合理的優(yōu)化處理。例如,在噴氨中增設(shè)煤量和風(fēng)量的反饋裝置,根據(jù)反饋信息及時(shí)采取調(diào)整措施,確保噴氨量滿足正常工作要求,提高噴氨系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性。
(三)加強(qiáng)燃燒優(yōu)化和運(yùn)行調(diào)整
1. 采用低氧燃燒方式,在保障正常燃燒的前提下,降低氧氣含量,抑制 SO?的生成量,避免 NH?HSO?的產(chǎn)生,從源頭上控制堵塞情況的發(fā)生。
2. 優(yōu)化送風(fēng)自動(dòng)和 CCS 功能,根據(jù)不同生產(chǎn)狀況精確控制氧氣量和煤炭量,確保 NO?體積分?jǐn)?shù)始終處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。
3. 在運(yùn)行小指標(biāo)經(jīng)濟(jì)競(jìng)賽中,加大影響空預(yù)器壓差的氧量、NO?的分值比例,調(diào)動(dòng)運(yùn)行人員調(diào)整參數(shù)的積極性,讓降低空預(yù)器壓差成為每個(gè)人的行動(dòng)。
(四)進(jìn)行吹灰器改造
利用機(jī)組檢修時(shí)機(jī),在空預(yù)器冷端增設(shè) 2 臺(tái)吹灰器,實(shí)現(xiàn)空預(yù)器冷端與熱端都能吹灰,消除空預(yù)器的積灰死角,提高吹灰效果,減少堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。
(五)合理配煤
在實(shí)際生產(chǎn)中,盡量保持單一煤種的使用,或者嚴(yán)格控制高硫煤的摻燒比例。這樣可以避免因煤種復(fù)雜導(dǎo)致含硫量不穩(wěn)定,從而不抬高硫酸氫氨酸露點(diǎn),減少其在空預(yù)器中的凝結(jié)和堵塞風(fēng)險(xiǎn)。例如,某電廠通過合理調(diào)整煤種搭配,有效降低了空預(yù)器堵塞的發(fā)生率。
(六)噴氨系統(tǒng)優(yōu)化
對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行噴氨優(yōu)化試驗(yàn),通過調(diào)整噴氨閥門等措施,改善流量分配不均的問題。確保氨氣在煙道內(nèi)均勻分布,與 NO?充分反應(yīng),減少氨逃逸量。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)噴氨系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)和維護(hù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問題,保證噴氨系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
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